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軋機(jī)壓下裝置NMRV110/150-Y71-0.37KW減速機(jī)蝸桿軸竄原因分析

文章出處:   責(zé)任編輯:   發(fā)布時(shí)間:2018-01-23 20:21:05    點(diǎn)擊數(shù):-   【

軋機(jī)壓下裝置NMRV110/150-Y71-0.37KW減速機(jī)蝸桿軸竄原因分析。5m寬厚板軋機(jī)為帶附著式立輥的四輥可逆式軋機(jī),單機(jī)架布置,主要軋制鋼種為船板鋼、管線鋼、普碳鋼等。軋機(jī)壓下裝置設(shè)計(jì)為快速電動(dòng)機(jī)械壓下,用于軋制過程中輥縫設(shè)定和軋輥更換。對(duì)壓下裝置的傳動(dòng)要求是:采用慣性較小的傳動(dòng)部件,以便頻繁地啟動(dòng)、制動(dòng);有較高的傳動(dòng)效率和工作可靠性;可單獨(dú)調(diào)節(jié)側(cè)的壓下螺絲達(dá)到同步傳動(dòng)的要求,所以選用NMRV110減速機(jī)。電動(dòng)機(jī)械壓下是厚板軋機(jī)AGC(自動(dòng)厚度控制)中的輥縫調(diào)節(jié)裝置(EGC),是厚度控制系統(tǒng)中的重要組成部分,必須具有快速響應(yīng)和可以實(shí)現(xiàn)靈活的控制。

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生產(chǎn)過程中多次出現(xiàn)了壓下裝置蝸輪蝸桿減速機(jī)中的蝸桿軸竄故障,即蝸桿受軸向力過大,導(dǎo)致固定側(cè)軸承端蓋螺栓斷裂,軸承在蝸桿軸上發(fā)生滑移,蝸桿向側(cè)竄動(dòng)。發(fā)生該故障后,因?yàn)镽V減速器空間較小,處理難度較大,每次搶修大約需要4小時(shí)?,F(xiàn)場的工作人員開始認(rèn)為是由于壓下螺絲、壓下螺母使用近3年后,磨損導(dǎo)致轉(zhuǎn)動(dòng)阻力增加造成蝸輪蝸桿減速機(jī)蝸桿軸竄,于是在后面的大修時(shí),便更換了設(shè)備里面的壓下螺絲、壓下螺母,但壓下RV減速機(jī)的蝸桿軸竄故障依然頻繁,而且年內(nèi)發(fā)生了好幾次,為降低設(shè)備故障率,決定組織人員力求攻克這個(gè)難題。
壓下裝置蝸桿軸竄故障分析:寬厚板四輥可逆軋機(jī)電動(dòng)機(jī)械壓下裝置壓下行程大、速度快、軋制規(guī)程道次多、動(dòng)作頻繁,以至于造成RV減速機(jī)蝸桿軸竄故障,具體原因分析如下:1)當(dāng)軋制道次因檢測信號(hào)等原因失靈時(shí),生產(chǎn)部為片面追求成材率指標(biāo),進(jìn)行手動(dòng)干預(yù),會(huì)造成在軋制過程中壓下裝置產(chǎn)生壓下動(dòng)作,此時(shí)因軋輥中有鋼坯在軋制,壓下螺絲無法往下動(dòng)作,導(dǎo)致蝸桿軸向力過載,造成蝸輪蝸桿減速機(jī)軸竄故障。2)軋機(jī)標(biāo)定時(shí)軋輥輥徑數(shù)據(jù)或階梯墊選擇錯(cuò)誤,當(dāng)軋輥壓靠在起時(shí)壓下裝置仍在產(chǎn)生壓下動(dòng)作,造成軸竄故障。3)工藝規(guī)程不完善,壓下道次、壓下量的分配不合理,壓下螺絲動(dòng)作時(shí)與壓下螺母易瞬間咬死受阻,壓下裝置動(dòng)作時(shí)造成蝸輪蝸桿減速機(jī)軸竄故障。4)壓下螺絲、壓下螺母采用循環(huán)潤滑,如潤滑不良極易造成咬死或異常磨損,導(dǎo)致蝸桿轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)軸向力過載,造成軸竄故障。5)電磁抱閘制動(dòng)時(shí)間過早、功率選擇過大,制動(dòng)盤制動(dòng)時(shí)壓下螺絲、蝸輪因慣性自動(dòng)旋松產(chǎn)生的力無法靠蝸桿的轉(zhuǎn)動(dòng)釋放,造成蝸輪蝸桿減速機(jī)軸竄故障。
壓下軸竄故障的處理:1)拆除大端蓋,取下軸承端蓋,取出蝸桿軸端固定用的4只斷螺栓;2)仔細(xì)檢查蝸桿軸承,如軸承已損壞,則需拆開蝸輪蝸桿減速機(jī),取出蝸桿軸更換軸承,不過般發(fā)生軸竄故障時(shí)軸承不會(huì)損壞;3)如果檢查發(fā)現(xiàn)蝸桿軸承完好,可用兩根加長的雙頭螺栓旋入RV減速箱蝸桿軸端螺紋孔,放入軸承壓蓋并靠到軸承內(nèi)圈上;4)采用拉拔擋板、桿及1000KN的特制薄形液壓千斤(空間狹小,普通液壓千斤無法使用)組裝成體,將滑移下來的軸承壓回蝸桿軸上,注意需檢查是否壓裝到位;5)回裝RV減速機(jī)蝸桿軸端4只固定螺栓及大端蓋。http://yzhjzx.cn/Products/rvwolunjiansuji.html

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